

他不仅手巧,更是车间里的改善达人,入职11年来,精心设计改善工段95%的工位器具,主持公关改善了工段90%的项目,是个切切实实的“手艺人”。
“才哥,来我工位看一下,我的工位有个器具需要改一下”,“才哥,来我这边瞅一眼,看这个问题怎么解决”......班组里同事遇到问题时,总是第一时间想到他,因为大家都知道,他善于学习,热爱钻研,在工作中练就了十八般武艺,找他准没错。
时代领航线技改初期,H分装前围总成工位、后横梁工位装焊工艺变化较大,为了不耽误正常生产,李才开始琢磨改善的事儿,很快确定了改善思路。

工位散件存放料架全部采用整体料箱水平定置存放,能不能将零部件改为竖立定置存放呢?这样既可以节省空间,又消除了弯腰作业浪费。通过论证最终确定了改善方案,他想把工位器具改为转运小车,既能缩小工位器具占用面积,为焊胎工艺布局调整拓展作业空间,还能使零部件实现回兑转运,可提升转运效率。说干就干,他一股脑扎进了现场,测量、下料、焊接、验证、调整......通过改善,时代领航前围工位零部件由横向改为纵向定置存放,拓展了作业空间,消除了员工弯腰取件作业浪费,对焊胎工艺布局重新进行了调整,消除了来回换焊胎生产作业浪费,提升了装焊效率。看着自己的改善成果,李才露出了满意的笑容。
“每一个不曾奋斗的日子都是对生命的辜负”。李才也把这句话当成了座右铭贴在了自己的杯子上。

▲李才的水杯

H分装工段左侧围生产双排侧围时,顶升支架举升工件项目改善效果一直不理想。爱琢磨的李才又开始思考了:既然人为控制措施效果不好,能不能利用气路自动控制呢?带着这样的疑问,他仔细研究了焊胎的控制气路,最终设计出了依靠焊胎操作气路进行改善的原理路,从而实现了气路自动防错功能,身边的同事纷纷对李才竖起了“大拇指”。
“你看,这个位置这样操作可以省很多劲,而且干的还快。”不用问,肯定是李才又在帮助新员工尽快掌握操作技巧了。

今年旺季期间,时代领航产能不断提升,为了防止出现生产节拍跟不上的情况,他就一直盯着员工操作并及时纠正,还协助班长利用线平衡墙分析各工位作业时间,针对瓶颈工序通过ECRS改善手法,结合生产工艺布局和装焊工艺进行了作业量调整,为车间产量提升做出了自己的贡献。
凭着一股热情,李才在自己热爱的工作岗位上不断超越自己,“改善没有最好,只有更好,只要车间有需要,我就不能停下前进的脚步!”